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2025年11月初,孟加拉巴瑞萨运维码头,一段简短而清晰的指令,拉开了年度大修的帷幕。卸船机的轰鸣声短暂停歇,钢铁巨臂静立于河口暮色中,取而代之的是嘹亮的指挥号令、工具铿锵的敲击声与默契协作的脚步声——一场为期近一个月的“码头心脏手术”全面展开。 安全为先,织密全过程防控网 安全是检修的生命线,更是不可逾越的红线。面对高空、临水、动火、大型吊装等多重高风险作业,项目部构建起“全程管控、全员参与、班子成员包点到岗”的立体化安全管理体系。每日开工前,“三交三查”雷打不动:交任务、交风险、交措施;查衣着、查精神状态、查工器具。检修网格员与专职安全员同步开展补充交底,确保每一名作业人员都清楚“干什么、怎么干、有何险”。 工作票制度成为现场管理的核心抓手。从安全带规范佩戴到脚手架验收签字,从动火区域硬隔离到受限空间气体实时监测,每个环节环环相扣、严丝合缝。针对卸船机悬臂系统检修、皮带及滚筒吊装等关键节点,实行“双监护”机制——安全员与包点领导全程旁站,实时监督操作规范与应急准备,实现高风险作业闭环管控。 “零违章、零事故”不是口号,而是落实到每一米钢格栅、每一颗螺栓的行动准则。大修期间,累计开展安全巡查28次,整改隐患8项,真正将风险挡在事故之前,为整个工程筑牢安全堤坝。 质量为本,精雕细琢显工匠本色 作为巴瑞萨码头投运以来首次全面大修,此次检修质量直接关系未来两年设备运行的可靠性。受长期运行影响,设备出现系列损耗情况,两台卸船机共16台三合一减速机齿轮箱存在渗油现象,4条皮带输送机接头出现老化开裂,导料槽与落料管有不同程度磨损,部分区域钢结构防腐层出现剥落……各类运维问题交织,对检修工作提出了较高挑战 项目团队提前半年编制标准化检修文件包,深入分析故障根源,科学制定修复工艺。面对长期困扰的“卸船机导料槽落料偏移”难题,技术人员摒弃简单更换思路,创新提出“结构校正+流道优化”综合方案:通过重新调整倾斜角度、加装导流板,彻底解决跑冒滴漏顽疾,显著提升大流量卸煤效率,消除撒料隐患。 每一道工序皆追求极致。在减速机解体过程中,中方工程师对齿轮啮合面进行毫米级精密测量,发现一处仅0.15mm的异常磨损痕迹,立即启动返工程序。“修必修好,不留隐患”——这是他们的职业信条。全过程严格执行“三级验收”制度(班组自检、专业复检、项目终检),所有数据可追溯、可核查。收尾阶段,项目部组织全员拉网式排查,重点聚焦隐蔽工程与潜在缺陷,确保万无一失。 这不仅是一次技术攻坚,更是中国电建“工匠精神”在海外的生动实践——于细微处见真章,在无声中显担当。 进度为要,中孟携手共破难题 面对135项标准任务叠加多项临时新增内容,项目以卸船机系统为主线,统筹推进1A/1B电机解体保养、2A/2B高压电机解体检修、两台采样机整机维护及码头全域防腐施工等重点工程。为确保12月2日船舶准时靠泊,团队倒排工期、顺排工序,建立“日调度、周复盘”动态管控机制,实时纠偏、高效推进。 截至11月29日,所有检修项目如期收官,系统联动调试一次成功,设备单机试运全部达标,联合验收顺利通过。进度、质量、安全三大目标全面达成。 尤为可贵的是,一批孟加拉籍员工在实战中迅速成长。青年孟加拉技工Masun(马松)初时仅能协助拆卸螺栓,但在中方师傅指导下,逐步掌握百分表、测振仪等精密仪器使用,最终独立诊断出驱动装置振动源于联轴器不对中。“这一次,我不仅修好了设备,更找到了问题的根源。”他自豪地说。这种“干中学、学中干”的模式,让属地员工快速成长为技术骨干。 如今,“一中一孟”结对作业已成为码头常态。语言或许不同,但专注的眼神、并肩的身影,早已超越国界,凝聚成最坚实的信任纽带。 灯火不息,匠心守护平安港湾 回望那些灯火通明的夜晚,焊花在钢梁间飞溅,汗水在工装上蒸腾。无人退却,无人抱怨——他们用双手托起设备重生的希望,也用坚守诠释责任的重量。 当船舶汽笛声再次响彻河口,高效平稳的卸煤作业,正是对这场大修的最佳认可。截至12月31日,项目安全生产1318天,累计卸煤量超220万吨,接卸驳船1000艘次;年度卸煤量达84.6万吨,实现了运维三年卸煤量三年“三级跳”连年创新高。这场涵盖135项标准检修任务的大修攻坚战,也以“零事故、零违章、设备高效运行”圆满收官,为设备未来两年稳定运行奠定坚实基础。 在这片跨越山海的土地上,电建人以专业与匠心守护港口平安,以真诚浇灌友谊之花,不仅交付了一座高效可靠的能源枢纽,更绘就了一幅中孟携手、同心共建的温暖图景。 (注:设备大修是指对长期运行的设备进行全面检查、维护、修复与性能优化的系统性工程,旨在消除潜在隐患、恢复设备最佳工况、延长使用寿命,是保障工程运维安全高效的关键环节。) #2A皮带电机解体检查保养 高处作业事故案例警示教育 卸船机各电机阻值检测 |
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